Herkese merhaba. Daha önce açtığım "Realistik Direksiyon Seti Yapımı" adlı konudan beni hatırlayanlar olacaktır. O seti emekliye ayırıp yeni bir versiyonunu yaptım. Genel olarak performansı iyi. Arada sırada kalibrasyon bozulması sonucu birkaç derece sapma yapıyor. Bunun sebebi de encoderin ya da arduinonun algılama hızı/işlem kapasitesinin yetersiz gelmesi olabilir. Bunun çözümü için yabancı forumlarda arduino yerine STM geliştirme kartı kullananlar gördüm. Zaman sıkıntım olduğu için üzerine çok düşemedim açıkçası. Fikir vermesi açısından örnek aldığım çalışmaları içeren oynatma listesi; https://www.youtube.com/playlist?list=PLpqNYMKTIzRvb0rPt9xA_tFiFEFqrkbOS Arduino için kullandığım, EbolzMagy adlı bir arkadaş tarafından geliştirilen , bana ait OLMAYAN firmware ve çeşitli yazılımlar; https://drive.google.com/drive/folders/1_bqvdywVJx2uescXi4YgN1H_9-k0qUPQ Arduino'ya firmware atma işlemi, kurulum ve bağlantı şeması aşağıdaki videoda mevcut bu yüzden tekrar anlatmaya gerek duymuyorum. Ama yapamadığınız bir şey olursa yazmaktan çekinmeyin. İhtiyaç Listesi; Arduino Leonardo (Klon olabilir) 12/24V DC motor (ne kadar güçlü o kadar iyi) BTS7960B 20 Amper Motor Sürücü (kullandığınız motorun çektiği ampere göre bir sürücü kullanın) Encoder (yazıcıdan sökebilirsiniz) Redüksiyon için dişli ya da kayış-kasnak seti (GT2 serisi tavsiye ederim) 12/24 Volt Güç kaynağı (voltaj ve amper kullandığınız motora göre değişir) Dişi-Erkek, Erkek-Erkek, Dişi-Dişi jumper kablo Parazitleri önlemek için Ferrit Nüve Soğutmak için fan Mdf plaka (ben parke kullandım) M8 Saplama Bol bol somun Direksiyon için çelik mil Direksiyon mili için 2 adet yataklı rulman Matkap, kaynak makinesi, çeşitli el aletleri, zaman, sabır ve emek. Üretime başlarken ilk tavsiyem elinizde bir çizim ya da plan olsun. Bir şekilde yaparım diye yola çıkarsanız ilerde sorun yaşarsınız. Elimde hurda bir makineden çıkma 24 volt "Maxon Motor" markalı bir DC motor vardı. Projeyi asıl yapma sebebim de bu motoru değerlendirmekti. Evet, şimdi fark ettim de tüm içeriklerim garantiye gönderdiğim bilgisayarda kalmış |
ForceFeedback'li Direksiyon Seti Yapımı
Daha Fazla ![](/static/forum/img/downicon.png)
Bu Konudaki Kullanıcılar:
Daha Az ![](/static/forum/img/downicon.png)
![](/static/forum/img/upicon.png)
3 Misafir (1 Mobil) - 2 Masaüstü,
1 Mobil
![](/static/forum/img/Forum-Mobil.gif)
![](/static/forum/img/close.png)
Giriş
Mesaj
-
-
-
-
Elinize kolunuza sağlık çok güzel olmuş. Maalesef motor içeren ani yüke binen sistemlerde adaptörden yana problemler oluşabiliyor. Ama bana kalırsa adaptör hani 5 ampere çıksın çıkarsa. Devamında akım kontrolü yapılan devreler gerekir. Akım sınırlayıcı ani yüklerde ona göre tolerans gösteren devre. Tam olarak nasıl bir devre işinizi görecek bilmiyorum ama elektronik bölümüne bi konu açıp danışsanız iyi olur. Kocaman adaptör almak yerine onu kontrol edecek daha iyi bir devre sizin faydanıza olacaktır.
-
Teşekkürler. Daha önce yaptığım testte motor 10 amper kadar çekiyordu tam yükte. Daha fazlasına kablolar dayanamadı. Söylediğiniz devre olayı mantıklı geldi araştıracağım.
Sayfa:
1
Ip işlemleri
Bu mesaj IP'si ile atılan mesajları ara Bu kullanıcının son IP'si ile atılan mesajları ara Bu mesaj IP'si ile kullanıcı ara Bu kullanıcının son IP'si ile kullanıcı ara
KAPAT X
Bu mesaj IP'si ile atılan mesajları ara Bu kullanıcının son IP'si ile atılan mesajları ara Bu mesaj IP'si ile kullanıcı ara Bu kullanıcının son IP'si ile kullanıcı ara
KAPAT X